经质检员检测,945钢坯质量合格。
工程师们使用光电火花直测仪、碳硫分析仪进行成分检测,碳0.12%,硅0.60%,锰1.10%,磷0.018%,硫0.020%,镍1.20%,铬0.50%,钼0.08%,铜0.15%,硼0.002%……
刘亚辉搓搓手道:“成分数据可以啊。”
赵青山摇摇头道:“硫高硼低,945钢在冶炼过程中还需要进一步完善。”
梁敏芳说:“硫高硼低一直是有待解决的重大课题,这一炉945钢至连铸下线,各方面数据整体上符合预期,明天早上跟领导汇报一下,然后热轧?”
“好的,收工吧。”
四人忙碌了一天,各回各家。
次日早上,钢研所,赵青山作为代表向叶国立进行汇报:“这一炉945钢坯已经送去了热轧厂,在二炼钢的冶炼过程中,我们发现了几个利弊。好消息是,我们的RH深脱碳、脱磷非常厉害,并且绝大多数合金元素能在初炼、精炼中调整到我们想要的成分含量。”
“硼的化学性质活泼,在RH精炼过程中,精确控制硼含量确实不易做到。我们通过加入铝、锆等合金充分脱氧,加钛合金充分固氮,之后再加入含硼包芯线微调硼含量,这套工艺流程我认为没有问题,虽非至善之法,但无更善之法时,可用之。”
叶国立审视数据,他问:“消耗贵金属以保证硼及其他微量元素的收得率,这不是至善之法?那么小赵你说说,至善之法是什么?”
“我也不晓得啊,我只晓得我们用的这套方法,是当前技术水平上的最善之法。”赵青山答道,他接着说:“硼及其他微量元素的精炼技术在短期内难以更新,我们只能在现有技术的情况下,在操作上做到极致的精细化。比如加入贵金属合金的时机、投料量等等,这些都可以在人为操作上更为精细化。硼含量再提升十万分之一到二,就蛮好了。熟能生巧吧,我相信我们现场的操作人员可以做到。”
“其实,比硼更麻烦的是硫,硫是钢材中的有害杂质,脱硫脱的越彻底越好。我们希望945钢中的硫控制在0.01%以下,而这一炉钢中的硫是0.02%,我是不满意的。”
“不仅仅是945钢了,硅钢之外的任何一种钢,深度脱硫都是长期以来的技术难题。”叶国立说到,他又道:“我也晓得,我们RH用的添加溶剂脱硫法绝非至善之法,在世界范围内,深度脱硫的至善之法掌握在东瀛人和西德人手里。我们的一米七是找东瀛人和西德人买的,他们确实给了我们一些先进技术,然而,包括深度脱硫在内的重大技术,他们守口如瓶,连论文都不发。”
赵青山点点头道:“再过几年就要进入90年代了,靠自己吧。”
“小赵又有什么奇思妙想?”叶国立忽然想起去年夏天,赵青山说了一句“靠自己”,然后自研涂料诞生了。
赵青山说:“想法有一点,先做几炉945钢再说吧。”
“那行,你们几个去热轧厂,继续跟进945钢。”